钢水包使用过程中存在的问题分析和改进措施
钢水包使用过程中存在的问题分析和改进措施,下面一起进行理解吧。
01、钢水包底部的耐蚀性差
耐材侵蚀分为物理侵蚀和化学侵蚀,物理侵蚀是耐材受到冲击和其他机械作用的侵蚀,而化学侵蚀是耐材在高温载荷作用下通过温度场和应力场的变化侵蚀耐材。 钢水包的底部主要是物理侵蚀。 钢包在使用中,包底工作层的耐侵蚀性、耐冲击性差,在高温钢水的冲击和侵蚀下,出现较大面积的耐材脱落现象,脱层厚度为100mm~150mm。 脱层部位多集中在钢水碰撞位置,给钢水包的安全使用带来很大的危险。
1.1钢水包的透气砖和包龄不同步
狭缝式透气砖由于供气调节范围广、耐冲蚀性好等优点,被广泛用作炼钢工序的底吹元件。 但是,底吹透气砖性能的优劣直接影响到钢包底吹的效果和使用情况。 在钢包全程底吹的过程中,经常发生不能底吹、透气量小、透气性差的现象,导致钢包被迫下线,影响钢包的包龄,导致透气砖与钢包的寿命不同步。
1.2钢水包底线的无效来不及了
由于没有包底测量专用的设备,包底(包底、包墙、透气砖、水口座砖) )的侵蚀均由热修滑板工根据经验和空包重量判断。 由于热修理工水平的不同,每个钢包的情况不同,而且在钢包处于热状态,热修理工炙着钢包的状态下,往往难以观察,导致判断错误,钢包停止时间过早或过晚。 钢包停止太早,影响钢包寿命; 如果钢包停止得太晚,就有钢包事故的危险性。
02、改进措施
2.1钢水包底修补工序的改进
改善前,在浇注料包底冲击区浇注料(高铝材)颤振或浇注后,比包底高100mm,呈斜面状形态。 由于在使用中、长期受到钢水的清洗、侵蚀,冲击区部位容易形成凹坑,包底薄,填补了事故的危险性。
改良后,采用底冲击区部位预测机冲压预制冲击块的修补形式代替原斜面状高铝材,预制成分为镁碳质,冲压强度为1700N。 施工方案:在包底浇注300mm的浇注料后,固定预制冲击后嵌入包底冲击区,然后浇注厚度300mm的浇注料,用振动棒使周边牢牢振动。 施工结束后,冲击区的预制块离包底高了150mm。 钢包包底修补工序改善前和改善后的效果比较如图2所示。
2.2透气砖的改善
透气砖透气性差,使用年限与包底不同步时,主要采取以下措施。 (一)增加透气砖的狭缝数量,从原来的20条增加到36条; 2 )将透气砖的狭缝宽度从0.13mm增大到0.20mm; )3)将现有透气砖芯的材质从刚玉质改为铬刚玉质。 通过改进透气砖的切口和材质技术,提高透气砖的透气性和寿命,经与透气砖厂家共同研究,制定了透气砖芯的理化指标作为定期检验的依据。 具体的理化指标如表1所示。
2.3及时改善浇注料的禁用
增加测量尺对包底、透气砖厚度的测量,减少经验判断的误差。 针对浇注料使用延迟的现象,设置合理的包底测量设备(防火板和测量标尺),减少或杜绝钢包使用过快或过慢的现象,消除对生产的影响,使钢包停止使用安全、合理,达到钢包停止使用的最佳状态测量尺寸增加前后浇包的包况检查方式如图3所示。
技术方案:对包龄70炉或有特殊情况的浇注料,必须组织值班人员对包底和两块透气砖的最低点进行最低一次的测量。 测量前,必须用大氧管将附着在包底和两块透气砖上的废钢渣清除干净(禁止点火),清除透气砖的同时连接氮气进行吹回。
标准:包底300mm毫米,透气砖250mm毫米,包壁130mm毫米,带包的盖子(无包边)46.5t。 尺寸:测量包底设计为2700mm毫米长,透气砖测量为2750mm毫米长。
03、改善效果
1)采取将凸块嵌入包底的措施,可缓解浇注料在使用中耐钢水清洗、侵蚀的现象。
2)透气砖的耐腐蚀性能大幅提高,透气量满足转炉底吹的要求,寿命可与包龄同步。
3)比较使用测量装置前后下线钢包的残厚测量数据,发现使用测量装置后,下线钢包的残厚更符合浇注料底线标准的要求(包底厚度28020mm,透气砖厚度16020mm ),钢水包停止得太快!
4)浇注式浇包整体的包龄从以往平均80炉左右的低水平上升到了现在平均100炉以上的高水平,最高包龄达到了125炉。
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